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Boardtrack racer construction
Je vais donc vérifier le callage de la distribution, en gardant le
montage fait jusque là c'est à dire ave cles reperes alignés :
(N'ayant jamais démonté le pignon je ne sais pas si il posséde plusieurs
rainure de clavette permettant plusieurs montage ou si le reglage ne depends
que des reperes.
Pour ça je commence par m'assurer de la valeur du jeu aux soupapes. En
général dans les doc techniques moderne, un jeux particulier est indiqué
pour le callage de la distribution qui ne correspond pas aux jeux à mettre
pour le fonctionnement.
Le jeu pour le callage de distri est généralement plus important , afin que
la came soit déja sur une partie brute de sa pente , ce qui rend plus facile
la dectection des points d'ouverture et fermeture.
Comme je n'ai pas ces informations, je mets le jeu "normal" soit 0,25 à
l'echappement et à l'admission comme le dit un document d'époque, la
tige doit tourner sans que l'on ressente de jeu vertical .
Notez l'axécibilté exemplaire pour régler le jeu aux soupapes :
c'est à l'air libre !!
Ensuite , disque gradué sur le vilebrequin et repere rigide :
Puis détermination du point mort haut .
Pour être précis une seule méthodes :
Mettre une calle dans le cylindre qui vient contre le piston au 2/3 de
sa course ( 2/3 c'est au pif, mais il ne faut pas etre au pmb ou pmh) ( en
passant par la bougie ou comme pour ce moteur par la petite trappe de gavage
!)
Tourner ensuite (A LA MAIN , GAFFE AU PISTON) le vilo dans le sens
inverse de fonctionnement, jusqu'a ce que le piston bute contre la calle.
Relevé la valeur sur le disque angulaire.
Puis toujours à la main, tourner dans le sens de rotation normal, jusqu'a ce
que de nouveau le piston vienne buter dans la calle. Relevé la valeur sur le
disque.
Le PMH se trouve exactement au milieu des deux valeurs relevées.
Enlever la calle , tourner jusqu'a etre exactement au milieu des 2 valeurs,
, puis ne plus bouger le vilo et mettre le disque sur le repere 0 !
Vous y etes ? on a le PMH !
Le piston etant au PMH, on s'assure que les tige de culbu sont libre ( PMH
fin compression) , sinon faire un tour de plus, et on commence par un
premier controle "manuel" sans comparateur jsute pour voir si je suis proche
ou non des valeurs de la doc.
Nous voici donc au PMH fin compression .
On tourne dans le sens normal, et de l'autre main je faire tourner
entre mes doigt la tige de culbu echappement pour bien sentir quand la
soupape va commencer à s'ouvrir .
Un peu avant le point mort bas la tige de culbu ne peu plus tourner, la
soupape d'échappement commence à s'ouvrir. Je releve la valeur sur le disque
: 53° avant PMB on appelel se point AOE comme Avance Ouverture
Echappement.
On continue de tourner le vilo jusqu'a ce que de nouveau la tige de culbu
soit libre, on aura le point de fermeture , noté RFE (comme Retard Fermeture
Echappement ) : Je note 1°
Même manip pour l'adminission, qui s'ouvre 8° avant PMH ( on appelle ça AOA)
et se ferme 62° apres PMB (RFA)
Les soupapes s'ouvrent et se ferment toujours avant ou apres le point mort
haut ou bas du fait de l'inertie des gaz. De meme , à un moment les soupapes
d'admission et d'échappement sont toutes les deux ouvertes . Plus les
moteurs sont poussés plus se croisement est important . Sur ce sage moteur
de 1923 le croisement est faible.
Bon je suis donc totalement à coté des infos trouvés dans une doc d'époque :
|
Doc |
Relevés |
AOA |
7 |
8 |
RFA |
13,5 |
62 |
AOE |
29 |
53 |
RFE |
2.5 |
1 |
Bon c'est pas juste un pb de décallage, il y a autre chose qui cloche...
Peut etre la doc (info sur un site web) est fausse ou manque des infos sur
le jeux ou je ne sais quoi..
En attendant tant que j'y suis , je ressort l'arbre à came
et je vais faire qq relevé.
je fais un petit montage pour mesurer la hauteur de la came tous les 5 °
Puis direction tableur et petite courbe :
L'angle entre les deux sommet est de 80° et l'angle entre l'encoche de
repere et le sommet de la came echappement est de 42.5
Si je ne trouve rien d'autre je tenterai un callage sur la zone de
croisement ( pmb fin ech, juste au croisement des soupapes ). Ce qui
est bien c'est qu'avec des soupapes latérales , on ne risque pas de venir
dans le piston en cas de mauvais callage !
Pour mémoire voici une coupe (désolé c'est petit) du moteur qui montre ou
sont les soupapes :
Bon je suis pas plus avancé à la fin de cette journée !
Je fais d'autres relevés en mettant un comparateur sur les poussoirs des
soupapes :
Ici l'échappement :

Et l'admission :
Echappement , pour AOE 29 avant pmb de la doc sont atteind à 3.15 mm
de levée.. et les 2,5° de RFE 5/100 apres que la tige puisse tourner.
Pour l'admission AOA à 7 avant le pmh sont atteind à 0.36 de
levée .
Bon il y a un os quelques part !
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Catastrophe !
Pour voir si plusieurs réglages sont possible je vais démonter le pignon en bout de vilo coté AC , ça permettra de voir si il y a une ou
plusieur position possible...
Mais pas à droite ou à gauche c'est donc la question.
On va commencer doucement dans le sens inverse de la rotation du vilo (pas normal donc).
Pour bloquer je met un chiffon coté chaine primaire et j'y vais molo ...
Ben j'ai même pas le temps de forcer ! Paf !

Et tout ça pour rien puisqu'il n'y a qu'une seule rainure ...

L'acier du boulon est totalement porreux on croirait du zamac ...
je me console en me disant que c'est mieux que ça casse à l'arret , mais là
c'est quand meme la cata !

- Chérie tu te souviens quand je te disais qu'un petit combiné tour-fraiseuse ce serait bien ?
- ? je sais plus en tout cas ça fou des copaux partout !
- Ben là je te confirme la fraiseuse ça va être utile....
A part tout démonter et mettre le moteur sous la fraiseuse pour enlever ce qui reste vous voyer un autre moyen ?
Et pour le boulon , j'espere que c'est un pas courant... là je vois pas bien..
Bon vous savez quoi ? on va ça demain... là je suis un peu las , mais las !
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Allez au boulot !

Démontage du moteur,


J'enlève le cylindre et la culasse ( une seule piece, c'est un cylindre borgne ) ,

mais pas le piston. Au fait quelle est la bonne méthode pour enlever les bouchons qui cale l'axe ?

Puis la platine de la fraiseuse étant trop petite j'e perce une plaque alu pour me servir de support en utilisant la platine comme gabarit.

Ensuite il faut mettre le moteur là dessus. Comme je peux rien porter sous peine de me retrouver dans le même état que le boulon du vilo, c'est
un échaffaudage étéroclite qui me permet d'arriver à la bonne hauteur.
C'est suffisament stable pour que j'ose lacher pour prendre la photo.

Hop glissé déposé !

Je bride et je me centre.

Avant de percer je vais utiliser une fraise de 6 pour usiner l'extrémité du boulon cassé et avoir une surface bien plate .
Voilà un pt'tit coup...

Puis un second car il reste encore une petite bavure, et là hop je vois le boulon qui sort miraculeusement ! La fraise à du mordre dans la
bavure.
Au moins une chose est sûr c'est un pas à gauche (car il s'est dévissé avec la rotation de la fraise pour ceux qui ne suivent pas
!)

Je redescend le moteur !

Voilà le coupable ,

pas 100 à gauche, diametre sur filet = 7 mm
Un boulon de 7 en pas fin de 100 et à gauche, ça va être facile à trouver ça ...

Le temps passe , ça m'a prit 3h quand même cette bricole.

Tant que le moteur est ouvert je vais revoir le jeu à la coupe et l'étanchéité des soupaes, chose que je n'avias pas fais au
départ, tellement l'idée que le moteuyr démarre me parraissait loin !
Le jeu à la coupe est de 0.70 mm ce qui me semble trop...

Comme je vais changer les segment, je nettoie les fond de gorge avec l'un des deux que je sacrafie.

il faudra aussi nettoyer les conduits car c'est assez calaminé..
il faudrait que je démonte l'ensemble qui supporte la soupape d'admission , mais je n'ai pas la bonne clé...

C'est + que du 9mm et moins que du 3/8'' il faudrait une clé de 0.365 mais ça correspond à rien que je connais..

Sur mon tableau ce serait du 1 en BA British size ?
je trouve effectivement des douilles en BA mais pouvez vous me confirmer que c'est la bonne taille ?
Donc je résume il me faut
2 segment 64 x 4 à coupe oblique.
Piston le Dauphin ils doivent avoir ça je pense.
1 douille en 1 BA.
Google est mon ami !
"Genuine Laser Tools 3399 Socket Set on Rail - BA 1/4"D 11pc Chrome Vanadium"
1 boulon 7x100 à gauche :
je pensais que ce serais dur mais , pieces-motoculture.fr !

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Comme ce n'est pas trés courant de voir les entrailles d'un moteur
presque centenaire je vais vous montrer tout ça !
Commençons par une photo floue et par le démontage du dôme d'admission
Apres une nuit arrosé au dégripant, les 4 écrous se démontent finalement
avec une clé de 9 qui entre un peu en force.
Le dôme sort et la soupape reste en place avec son ressort.
Sur cette vue on voit bien l'opposition des 2 soupapes admission en haut,
echappement en bas
L'ensemble soupape admission + siége sort facilement , là encore c'est un
montage qu'on ne trouve plus sur nos motos modernes.
Voyez aussi le diametre de la soupape d'admission , énorme !
Mais les gaz frais doivent passer au travers des trous qu'on apperçoit, ce
qui réduit vraiment le rendement ...
Une fois que l'admission est démontée, on voit la soupape d'échappement :
Je découpe un tube pour faire un outil permettant d'enlever les clavettes
qui retiennent les soupapes :
Là encore c'est un montage qu'on ne trouve plus :
Pour l'echappement , c'est avec un serre joint que je comprime le ressort :
Alors on résume :
L'air frais mélangé à l'essence arrive par ici :
Puis passe au travers de ces trous quand la soupape d'admission s'ouvre ,
et rejoint la chambre de combustion qu'on voit au fond (bon normalement il y
a le piston !)
La bougie située la bas dans le noir fait ce qu'elle peut pour allumer tout
ça !
Le piston fait son boulot et grace à la bielle fait tourner le vilebrequin (
ça c'est toujours comme ça )
et enfin, quand le piston remonte les gaz brulés sortent par ici quand la
soupape d'echappement s'ouvre !
En démontant ce moteur on voit toute l'évolution sur les matériaux, la
géométrie et on imagine tout le travail qu'il a fallut pour passer des 6 cv
à 4500 tr de ce moteur au 50 cv et 14 000 tr d'une moto 3 !
C'est aussi assez génial d'ouvrir ça et de penser aux mecanos qui l'ont
assemblé pour la premiere fois . il vaut mieux reflechir deux fois car
c'est pas simple de trouver un concessionnaire !
C'est une responsabilité vous savez !
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Démontage du piston ,
Avant de sortir l'axe du piston, il faut que je refasse mon extracteur ! il faut dire qu'il doit avoir 30 ans , du temps ou l'huile se vendait en bidon en tôle dans les
supermarchés.

Une petite tôle de 0.8 et voilà,
Je le forme sur un piston de tondeuse, reste d'un moteur ouvert pour recuperer le vilo, celui de la tondeuse ayant rendu l'âme le jour ou ma femme à
tenter de tondre les boulons du portique !
"Chéri j'ai entendu un bruit puis elle a callée !"

Pour sortir le piston, je commence par dégager un coté, pour retirer le petit embout , puis je pousse dans l'autre sens pour eviter que l'embout
bouchon ne traverse le coussinet de pied de bielle et risque de l'endomager.




Je suis surpris par la largeur du pied de bienne, et petit diametre de l'axe du piston (11mm)

Je suis encore plus surpris quand je vois que le coussinet à du être changé, mais que les trous de graissage n'ont pas été fait
:
(on voit mal mais le coussinet n'est pas percé)


Voici quelques cotes :
Piston : Diametre 4 , hauteur 61 mm , cote axe / calotte = 29 mm
2 segments hauteur 4 mm larg 2.2
Axe piston diametre 11 mm , longueur sans bouchons 57.7 mm
Poids axe piston avec boucons 39 gr
Poids piston sans segment 292 gr
poids 2 segment 24 gr
Ensemble segments, axe, bouchons, piston = 355 gr
Largeur pied de bielle 33.8
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Nettoyage et rodage soupapes :
Le piston est bien encrassé,

et apres nettoyage on voit quelques traces


Je profite de ce démontage pour revoir un peu certain ajustage... ici la pipe d'admission vue de l'interieure et le décallage dans le tube, jamais bon
poour l'écoulement. meme dans ce sens.

Un peu de Dremel et c'est mieux

Je fais aussi un bon nettoyage des conduits d'échappement,

et d'admission

Puis rodage des soupapes à la pate à roder fine, car comme on le voit ci dessous (ech) elles sont bien marquées ( si on en trouvait je les
changerais )


L'ncoche sur la tulipe permet une prise facile, avec un bon tournvis que lk'on roule entre les mains comme si on voulait allumer du feu ! (je vous rassure quand je
veux allumer un feu je prend des allumettes !)

Sans cette encoche il faut utiliser une ventouse , qui ce décolmle tout le temps ! là ça va bien

Voila on voit bien meme apres rodage l'usure de la soupape...


Idem pour admission, mais elle est en meilleurs état, apres un premier rodage (environ 15 mn) ça fuit encore un peu ..

Je termine au dentifrice, et avec le ressort, plus de fuite :
